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宝钢不锈钢分公司巧施热轧线“美容”手术 
www.ttygw.com 2008-07-07 09:10:40.0
    日前,由宁波宝新提供的《每日质量通报》显示,6月份,不锈钢产品表面质量的头号缺陷——辊迹发生率降至历史最低点。其中,304产品低于2%,430产品低于4%,两种不锈钢产品的“脸面”明显光洁了。 
    304和430是不锈钢常规产品,占不锈钢分公司每年不锈钢产量的90%以上。从2006年开始,这两种产品在宁波宝新进行酸洗和冷轧时,表面均出现了轧辊痕迹缺陷,而且缺陷控制状态时有起伏,情况严重时,发生率高达40%,成了影响宝钢不锈钢产品表面质量的一大顽症。 
    今年以来,不锈钢分公司加强与宁波宝新的协作,热轧厂组织专人赴宁波宝新生产现场进行缺陷检查和形态确认,并对从加热炉至卷取工序与轧件接触的所有设备部件进行“地毯式”检查,找到了缺陷产生的原因——“辊道表面结瘤”,并对症下药,对轧线实施了“美容”手术。 
    在430产品的轧制中,不锈钢分公司从F1到F4机架全部使用了高速钢轧辊,充分利用其耐磨性提高产品的表面质量,效果明显。同时,通过推进工艺和设备“双精度”管理,明确了10多个“双精度”控制项目,并形成了相应的工艺检查制度。如在每次轧制430产品前,用一定的时间实施抽辊检查,每个轧制计划后,再对轧辊进行“体检”,评价为A的才能在下个轧制计划中“上岗”使用。此外,通过与国外先进企业的技术交流,对沿用已久的轧制一贯制管理技术进行重新评估和优化。将原先采用的304粗轧三道次除磷工艺改成二道次除磷,通过减少轧制道次,减少了轧制过程中的“温降”和线压,使辊面保持良好状态。 
    经过艰苦攻关,今年4月份以来,430和304辊迹缺陷发生率逐月下降,呈稳定受控状态,在宁波宝新的酸洗和冷轧适中率也随之明显提高。6月份,430冷轧适中率达到84.79%,304酸洗适中率达到94.44%,均为历史最好水平,且接近国内外一流不锈钢企业的控制水平。
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