日前,宝钢首个高炉煤气干法除尘项目在不锈钢分公司2500立方米高炉通过了为期3个月的运行验证。这表明,由宝钢自行设计的首个高炉煤气干法除尘项目获得成功,对贯彻落实国家环保节能政策,推进循环经济具有积极意义。 不锈钢分公司2500立方米高炉投产至今已有8年。以往采用的煤气湿式净化方式,耗水量较大、回收利用率较低,不利于节能减排。高炉煤气干法除尘是国家推广的重大节能、环保项目之一。不锈钢分公司2500立方米高炉煤气干法除尘项目,由工程技术公司自行设计和设备总成。设计过程中,项目团队在对国际先进工艺技术进行自主集成的基础上,还通过自主创新形成了一项技术秘密,并与设备制造方合作研发了两项实用新型专利。同时,还采用了超音速喷口等6项先进工艺技术,为确保工期进度、控制投资费用、保证工程质量奠定了扎实基础。 去年底,不锈钢分公司2500立方米高炉煤气干法除尘项目建成投用。3个月的运行效果表明,高炉煤气净化方式由湿式改为干式,可利用针织布袋对高炉煤气进行除尘净化,每小时可节水1600余吨。另外,过滤后煤气的燃烧温度提高了90摄氏度,可利用炉顶余压装置增加30%以上的发电量,进一步提高了能源综合利用率。 据了解,该高炉煤气干法除尘技术将在集团公司内推广应用,为进一步加快宝钢节能减排步伐,建设环境友好型企业起到积极作用。 |