今年以来,炼铁厂着力推行“五强化”措施,全面加强设备管理,全厂设备完好率、优化维护率等指标明显提高,主要设备故障休风率大幅度降低,为高炉生产顺行稳定发挥了重要保驾护航作用。今年前两个月,全厂设备完好率达到97.2%,设备优化维护率达到86%,设备可开动率提高到99.38%,高炉设备故障休风时间为零,烧结机设备故障停机时间仅为1.62小时,比计划降低10.38小时,各项指标均创历年同期最好水平。 该厂设备系统着眼首钢压产后给炼铁生产带来的新变化,针对主要生产高炉进入末期、整体设备老化加剧的严峻形势,年初确定了“以确保设备安全稳定运行为中心,以满足生产要求、降低费用消耗和提高专业人员管理素质为重点,超前组织,积极应对,实现停产设备安全停用,在线设备稳定高效运行”的工作方针,在实施过程中,推行了“五强化”措施,主动适应生产节奏变化,夯实高炉生产的设备基础。
一是强化薄弱环节,及时消除隐患。对全厂设备运行状况进行普查,分系统召开设备专题研讨会,逐一排查存在的隐患和问题,明确专人负责,对解决过程进行动态跟踪和督促,相继完成了一高炉荒煤气管道、一高炉水渣池反洗管道、二高炉冲渣母管等隐患的治理,确保了高炉正常生产。
二是强化全员设备管理,提高设备运行质量。他们逐级明确职责,加强巡检和日常维护,一、二两个月拿出2400元,重点奖励了11名精心点检、及时发现设备缺陷隐患的同志,提高了职工精细巡检、尽职尽责努力工作的积极性。
三是强化检修组织,高标准完成例修抢修任务。在三高炉因外界原燃料质量变差发生波动的治理过程中,仅用40多个小时就落实了材料准备、备件制作、方案制定、施工单位到位等一系列抢修工作,于3月初更换了部分炉皮水箱,解决了炉皮开裂的难题,为三高炉治理成功、很快恢复正常生产提供了保证。
四是强化全面预算管理,努力降低修理费用。坚持先算细账、然后实施的原则,充分利用好ERP平台,合理使用和控制每月修理费指标,尤其是加大备件费管理力度,落实备件费用指标考核办法,一、二两个月修理费实际完成2214.23万元,比计划减少332.77万元,既保证了生产,又降低了修理费。
五是强化技术改造,适应压产后的格局变化。以小改小革为主,确定了一批工期短、见效快的重点项目,组织实施了四制粉输煤管线改造、中速磨加热炉烧嘴改造等10多个项目,保证了生产正常进行。 |